去手工化改造,改的是工序,更是理念;造的是設(shè)備,更是未來。在航天科工六院紅崗公司八車間,這場從“手”到“腦”的變革,正悄然重塑生產(chǎn)線上的每一個細(xì)節(jié)。

在粘接加工過程中,橡膠零部件作為產(chǎn)品的重要組成部分,需經(jīng)酸洗工藝處理來提升粘接強(qiáng)度,這是保障零部件粘接質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán)。在以往的操作中,只能通過手工操作進(jìn)行作業(yè),導(dǎo)致保證產(chǎn)品質(zhì)量一致性困難,且存在一定的安全隱患。
為破解傳統(tǒng)工藝痛點(diǎn),八車間組建團(tuán)隊(duì)潛心攻關(guān),從徹底改變?nèi)斯ぁ八⑺帷钡淖鳂I(yè)方式入手,針對傳統(tǒng)工序的突出弊端反復(fù)優(yōu)化設(shè)計(jì),最終確定以工作臺、傳送機(jī)構(gòu)、涂刷機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)、后處理機(jī)構(gòu)為主體的五大核心模塊,為自動化裝置搭建起完整框架。
在推進(jìn)實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中,機(jī)械臂定位精度與涂刷均勻度成為制約裝置落地的難點(diǎn)。技術(shù)骨干連師傅回憶:“我們當(dāng)時反復(fù)討論,機(jī)械臂必須模擬最佳路徑,還要精確控制流量,不能有半點(diǎn)滴漏。定位精度哪怕差一絲,粘接質(zhì)量就可能出問題。”
團(tuán)隊(duì)緊扣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)逐項(xiàng)排查堵點(diǎn),持續(xù)優(yōu)化控制邏輯與設(shè)計(jì)方案,憑著嚴(yán)謹(jǐn)鉆研、精益求精的勁頭,最終成功研發(fā)機(jī)械臂自動涂刷智能單元,實(shí)現(xiàn)該工藝全流程自動化升級。
經(jīng)多輪試驗(yàn)驗(yàn)證,涂刷機(jī)械臂實(shí)現(xiàn)三維精準(zhǔn)移動,定位精度波動范圍保持在0.1毫米內(nèi)。依托PLC智能控制系統(tǒng),操作人員只需設(shè)定液體流量、涂刷時長等參數(shù),設(shè)備就能自動規(guī)劃路徑、完成全流程作業(yè),大幅提升工藝穩(wěn)定性。同時,裝置配備全封閉作業(yè)艙和多重安全防護(hù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人化操作,真正做到“人酸隔離”,從源頭規(guī)避風(fēng)險。
“自動化改造后,效率提高了,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全都比以前更有保障,我們干活也更安心、更放心了?!泵鎸Ξ?dāng)前自動化生產(chǎn)流程,班組長唐師傅感慨頗深。
手工工序的退場,并非“人”的退場,而是“人”的升級。紅崗公司將以智能化改造為抓手,持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝,以更安全、高效、智能的生產(chǎn)模式,推動安全生產(chǎn)再上新臺階。(圖文/吳雨 楊單媚)